ГЕОСИНТЕЗ ИНЖЕНИРИНГ

Разработка и сервис буровых промывочных жидкостей

ПАРАМЕТРЫ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ ПЕРЕД СПУСКОМ КОЛОННЫ:
  • плотность – 1,96 г/см3;
  • условная вязкость – 74 с;
  • СНC – 114/160 дПа;
  • пластическая вязкость – 40 мПа*с;
  • ДНC – 195 дПа;
  • фильтрация – 3,5 см3/30 мин;
  • КТК – 0,1;
  • концентрация KCl – 6,2%;
  • общая минерализация  – 13,4%;
  • рН – 10,0.

Температура на глубине 4300м – 135 0С;
Температура на глубине 5275м – 150 0С;

Плотность цементного раствора – 2,05 г/см3.

ЭПОПЕЯ

Краткая хронология событий:

  • 05.11.13. Мощнейшее газопроявление на скважине, при глубине 5275 м. Инструмент в башмаке, на глубине 4300 м. Превентор закрыли, но инструмент прихвачен (1980 м). Циркуляции через инструмент нет. Шламовые пробки по всему стволу - в инструменте и затрубном пространстве. Под пробками пачки газа с огромным давлением.
  • 16.11.13. Компания "Геосинтез" привлечена к работам по ликвидации последствий газопроявления. Задача - приготовить сверхтяжелый буровой раствор с плотностью 2400 кг/м3.
  • 19-26.11.13. Колтюбингом вымыли шламовые пробки из инструмента. Прошли до долота, но циркуляцию через инструмент не восстановили. Разрыв инструмента на глубине 990 м, при давлении 350 атм.
  • 27.11.13-05.01.14. Отворот инструмента на глубине 1937 м и подъем. Промывка скважины раствором с плотностью 2400 кг/м3. Работы по извлечению прихваченной части бурильного инструмента. Работы оббурочными компоновками и левым инструментом. Голова инструмента на глубине 1991 м. Работы ведутся при постоянном поступлении газа в скважину.
  • 06.01.14. Поглощение раствора без выхода циркуляции при работах по оббуриванию аварийного инструмента (как выяснилось - обсадную колону порвали задолго до этих событий, при опрессовке после спуска).
  • 07-24.01.14. Приготовление бурового раствора с кольматантом. Путем последовательных закачек пачек раствора с кольматантами, с плотностью от 1450 до 1800 кг/м3, поглощение удалось ликвидировать. Все это, опять же, в условиях интенсивных газопроявлений.
  • 25.01.-11.02.14. Промывка скважины с целью ликвидации поступления газа. Постепенное увеличение плотности раствора до 2460 кг/м3.
  • 11-20.02.14. Работа колтюбингом в бурильном инструменте, дошли до глубины 4100 м.
  • 27.02.-09.03.14. Продолжили работы по извлечению аварийного инструмента из скважины. Голова на глубине 2246 м.
  • 09.03.14. Снова открылось поглощение. Переход на буровой раствор с кольматантами плотностью 1600-1620 кг/м3.
  • 09-28.03.14. Борьба с поглощением. Постепенный переход на раствор с плотностью 2400 кг/м3. Затем продолжили работу по извлечению аварийного инструмента.
  • 29.03.-09.04.14. Раствор постоянно поглощает. На скважине несколько объемов раствора с плотностью от 1600 до 2300 кг/м3. Более легкий раствор содержит кольматанты. Алгоритм работы: поглощение - закачка легкого раствора с кольматантами - поглощение останавливаем, но начинается проявление - замена на тяжелый раствор - поглощение ... В этот период всерьез говорили о ликвидации скважины.
  • 09.04.14. Попытка прокачать в зону поглощения соляро-бентонитовую смесь. Неудачно. Запрессовали инструмент, но это заставило действовать быстро и решительно. Инструмент подняли и сменили компоновку. С этого момента ситуация по скважине начала улучшаться!
  • 10.04.-14.06.14. Продолжили извлечение аварийного инструмента. Периодическая борьба с поглощениями, но уже не такими интенсивными. Газ поступает постоянно, но к этому уже как-то привыкли.
  • 14.06.14. Из скважины извлечен весь аварийный инструмент. Начали восстановление открытой части ствола скважины.
  • 16.08.14. Ствол скважины полностью восстановлен. Существовала опасность дифференциального прихвата инструмента. Работали на растворе с кольматантами, плотностью 1960-1980 кг/м3. Обошлось! Прошли без осложнений.
  • 17.08.-17.09.14. Бурение. Достигнута новая проектная глубина - 5450 м.
  • 07.10.14. Спуск и цементаж первой секции эксплуатационной колонны.